深開挖經驗分享- 台灣省土木技師公會
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為確保開挖時施工安全,本案於開挖區內設置9口祛水井與10口解壓井進行降水,排除進入工區內之地下水,降低開挖面下方之地下水壓,防止開挖時產生上舉 ...
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分類:施工技術
作者程鏡羽技師
2020-01-03
點擊數:11561
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隨著近年施工方法與技術的進步,建築案的開挖深度,相較於過去已不可同日而語,本篇以筆者親身經驗,與各位先進分享深開挖施工遭遇的問題與解決方案。
本建築案為地下8層、地上32層之SRC建築物,面積約1844平方公尺,開挖深度至GL-28.8m。
基地四周擋土壁採用厚度1.2m、深53~58m連續壁。
因鄰近捷運板南線,連續壁與軌道環片淨距最小為10.67m,在施作連續壁時,於基地內同時構築數十道扶壁與壁樁,厚1.5m、深58m,加強連續壁內支撐力量。
為避免開挖中因地層受壓水之影響,而產生砂湧、管湧、上舉等現象,對鄰近之捷運地下隧道造成影響,本案進而採用封層止水計畫、臨時抽排水計畫。
另外於車道挑空區,增加水平向車道梁支撐連續壁,防止壁體過度變形。
以下分別介紹這三個計畫:
一、封層止水計畫
開挖前以二重管雙環塞灌漿工法施作封層止水,灌注懸濁型與溶液型漿液固結土層,以降低原土壤之透水係數K。
另於隧道側追加保護灌漿,待開挖中監測狀況,檢討後續相關行動。
此計畫分三次灌漿:第一次為鑽孔拔除套管前灌入封堵材以固定外管,第二次為CB漿填充地下空洞、軟弱部、水路等大間隙,第三次為MK漿填充較小空隙。
各材料表列比較如下:
封堵材
CB漿
MK漿
材料配比
(每1000L)
水泥:150~250kg
皂土:20~60kg
水:剩餘
同封堵材
MK水玻璃:250L
MK反應劑:30~65L
水:剩餘
凝結時間
未要求
無一定凝結時間
約60min
灌注量
-
<15L/min
<12L/min
最大灌注壓力
-
3~5kg/cm2
1~2kg/cm2
灌漿工期
-
共20日,一日約38孔
共29日,一日約26孔
二重管雙環塞灌漿工法,特點有較為均勻的於計畫範圍灌注灌漿材料、可沿灌注外管上下選擇任意灌注位置、並能於同一位置灌注不同種類材料。
本案改良土層厚達3m,為於GL-32~-35m。
連續壁周邊採1*1m配置;中間採1.5*1.5m配置,總計763注入孔。
鑽孔工期44日,CB漿灌漿工期20日,MK漿灌漿工期29日,總工期100日。
改良目標K<5*10-5cm/sec,全區最高為2.54*10-5cm/sec,平均5.5*10-6cm/sec,改良效果甚佳。
圖1第九挖(GL-28.8m)現場土質情況,地表無受壓水冒出,地改品質良好。
圖2封層止水現況
二、臨時抽排水計畫
為確保開挖時施工安全,本案於開挖區內設置9口祛水井與10口解壓井進行降水,排除進入工區內之地下水,降低開挖面下方之地下水壓,防止開挖時產生上舉破壞。
名稱
直徑
深度
位置
數量
開挖工期
祛水井
16”
85M
連續壁內
9口
平均8~9日
解壓井
8”
48M
開挖面內
10口
平均3日
本案基地簡化地層參數表如下:
開挖前地下水位位於GL-6m,祛水井進行景美礫石層(GL-55.1m以下)祛水,將基地外原地下水位降至GL-11.94m以下,減少內外水壓差。
開挖階段
開挖深度
(GL.m)
界面水頭
(GL.m)
Uw
(t/m2)
∑γihi
(t/m2)
FS
檢核結果
需降
水頭
預估抽
水井數
1
-5.3
-6
49.1
99.67
2.03
FS>1.2,OK
-
-
2
-8.8
-6
49.1
92.77
1.89
FS>1.2,OK
-
-
3
-11.7
-6
49.1
87.15
1.77
FS>1.2,OK
-
-
4
-14.9
-6
49.1
80.96
1.65
FS>1.2,OK
-
-
5
-18.1
-6
49.1
74.61
1.52
FS>1.2,OK
-
-
6
-21.3
-6
49.1
68.21
1.39
FS>1.2,OK
-
-
7
-24.5
-6
49.1
61.81
1.26
FS>1.2,OK
-
1
8
-26.2
-6
49.1
58.41
1.19
需降水頭至GL-6.43m以下
0.4
8
9
-28.8
-6
49.1
53.21
1.08
需降水頭至GL-10.76m以下
4.8
8
依據上表顯示第八階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-6.43m以下,第九階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-10.76m以下,則上舉FS皆>1.2,避免基礎底板上舉破壞。
解壓井使基地內開挖面下松山層受壓水層解壓,防止基地內黏土層上舉破壞。
上舉破壞界面深度(GL-32m),各開挖深度檢核如下:
開挖階段
開挖深度(GL.m)
界面水頭(GL.m)
Uw(t/m2)
∑γihi(t/m2)
FS
檢核結果
1
-5.3
-6
26
52.93
2.04
FS>1.2,OK
2
-8.8
-6
26
46.03
1.77
FS>1.2,OK
3
-11.7
-6
26
40.41
1.55
FS>1.2,OK
4
-14.9
-6
26
34.21
1.32
FS>1.2,OK
5
-18.1
-6
26
27.86
1.07
需降水壓至23.21t/m2(水頭GL-8.79m)以下
6
-21.3
-6
26
21.46
0.83
需降水壓至17.88t/m2(水頭GL-14.12m)以下
7
-24.5
-6
26
15.06
0.58
需降水壓至12.55t/m2(水頭GL-19.45m)以下
8
-26.2
-6
26
11.66
0.45
需降水壓至9.71t/m2(水頭GL-22.29m)以下
9
-28.8
-6
26
6.46
0.25
需降水壓至5.58t/m2(水頭GL-26.62m)以下
表中建議第五階段開挖,需開始將松山層受壓水層抽降,降低至GL-8.79m以下。
為了使開挖順利,增加10口抽水井,於每層開挖時,降低開挖面下的水壓至開挖面下1m。
祛水井開挖到撤場工期約103日,解壓井工期約40日,同時段亦有封底止水計畫。
地改加上前置鑿井,總共約花了六個月時程,花費近七千多萬。
圖3第九挖現況,開挖過程無上舉情形發生。
圖中低漥處有水漥為開挖面水,利用抽水井促進開挖施工性。
三、車道挑空區水平向支撐梁
本案車道為弧形設計,緊鄰連續壁。
車道與連續壁之間的挑空區高達22.7m,再加上該段連續壁靠近捷運板南線隧道,施工方建議應新增連結連續壁與車道梁的正交梁,傳遞壁體受力,減少連續壁變位,進而排除對捷運站體與隧道的危害。
經檢討,各樓層新增三支正交梁(50*50),上下層主筋各5#8。
圖4正交梁鋼筋綁紮現況
圖5正交梁現場施作現況
本案採逆打工法,待澆置完當樓層樓板後再順打車道,施工上設計兩支假梁加勁,連接鋼柱與連續壁,預防開挖面與上一層樓板挑高過大。
假梁經檢核配筋上層11-D25,下層6-D25,斷面80*45。
圖6支撐假梁現場組模情況
圖7支撐假梁拆模後,構築車道板時的現況
圖8支撐假梁施作情形
施工同時委託監控廠商,進行捷運隧道自動化監測,每兩小時更新數值。
管理值與開挖中觀測最大值整理如下表:
開挖前安全管理值(已考量儀器誤差值)
開挖中觀測最大值
監測項目
警戒值
行動值
危險值
建築物沉陷量
-
±4mm
±8mm
±25mm
-2.5mm
隧道收斂值
上行線
±5mm
±6.5mm
±20mm
2.2mm
隧道水平位移
±4.5mm
±5.5mm
±10mm
1.3mm
隧道垂直位移
±4.5mm
±5.5mm
±10mm
-1mm
隧道收斂值
下行線
±4.5mm
±5.5mm
±20mm
2.3mm
隧道水平位移
±4mm
±5mm
±10mm
1.5mm
隧道垂直位移
±4mm
±5mm
±10mm
-1.7mm
建物傾斜計
-
1/3300
1/1500
1/1000
1/4125
監測結果顯示,隧道水平垂直收斂值、位移量、建物沉陷量與傾斜量,皆小於警戒值,可見上述各配套措施實行品質甚佳,無造成鄰房甚至捷運站體損害之虞。
本案為新北市建築案開挖深度最深、且相鄰捷運隧道之特殊基地。
筆者有幸能參與施工過程,將書本所學與現地經驗整合。
為使相關經驗能互相交流,以達拋磚引玉之效,筆者將現場經驗整理與各先進分享,盼能與各先進共同為施工技術共盡一份心力。
【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】
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